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內(nèi)蒙古地區(qū)的黑色金屬冶煉和軋制技術(shù)

發(fā)布時間:2017-04-05 【字體:
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    一、煉鐵

    自治區(qū)煉鐵工業(yè)始建于1958年。至1987年,已建成煉鐵高爐13座,總?cè)莘e5490立方米,其中:包頭鋼鐵公司1513立米高爐2座,1800立米高爐1座,地方中小鋼鐵企業(yè)共有小高爐10座,總?cè)莘e為664立方米。1987年,包鋼產(chǎn)鐵237萬噸,地方中小企業(yè)產(chǎn)鐵19.3萬噸。

    1.包鋼大高爐冶煉白云鄂博多金屬含氟共生礦取得進展

    白云鄂博鐵礦含氟平均品位主礦為7.42%,東礦為5.08%,此類礦山全世界僅此一處。1954年包鋼建廠之初,就開始了冶煉試驗研究,較大型的試驗達10次之多,前9次試驗均在小高爐進行,取得了一些高爐冶煉技術(shù)數(shù)據(jù),確定了爐襯耐火材料的選擇,摸索了一些操作特規(guī)律。但在1號高爐投產(chǎn)后,問題相繼顯露,出現(xiàn)了風(fēng)口、渣口、鐵口大量破損,爐內(nèi)結(jié)瘤的三口一瘤問題。據(jù)統(tǒng)計,投產(chǎn)之初,月壞風(fēng)口達100個以上,有的月份高達334個。1980年前,3座高爐帶瘤作業(yè)率高達68%。

    風(fēng)口攻關(guān)1965年,研制成長銅板帽空腔風(fēng)口,使風(fēng)口壽命提高了13倍。1977年,研制成高壓水螺旋銅管風(fēng)口。1981年平均風(fēng)口壽命達到199次。

    渣口攻關(guān)含氟爐渣粘度低、比重大、流動性好,渣口熱負(fù)荷大,工作條件惡劣。1960年全年燒壞渣口314個,最高時一個月燒壞渣口51個。1960年,研制成銅板帽焊接渣口。1963年,研制成功紫銅棒鍛造內(nèi)芯的焊接渣口,1979年又提高渣口循環(huán)水壓到10公斤,渣口壽命顯著提高。

    鐵口攻關(guān)高爐投產(chǎn)初期,鐵口炮泥和泥套均采用粘土耐火材料制作,經(jīng)不住含氟爐渣浸蝕。1978年試驗成功無水炮泥,解決了鐵口炭磚受到水分氧化而損壞的問題,使鐵口壽命延長,滿足了生產(chǎn)要求。

    爐內(nèi)結(jié)瘤攻關(guān)白云礦石不僅含氟高,而且含堿金屬鉀、鈉也高。高爐結(jié)瘤原因之一是鉀、鈉、氟積累嚴(yán)重。原因之二是爐料軟熔溫度降低,過早成渣,生成高熔點的霞石類礦物和槍晶石,粘結(jié)于爐墻或自身粘結(jié)。原因之三是氧化鐵在還原時,產(chǎn)生微粒狀或網(wǎng)狀海綿鐵,摻雜在初期渣中增高熔點,使?fàn)t瘤堅硬化。根據(jù)結(jié)瘤機理,包鋼在生產(chǎn)技術(shù)管理上采取了一系列措施。

    2.1976年包鋼試驗成功高堿度燒結(jié)礦

    1976年,包鋼試驗在精礦中配加15%的白云富礦粉和20%左右的石灰石粉,堿度由1.0提高到2.0,燒結(jié)礦質(zhì)量提高,成本降低、粉塵減少,質(zhì)量達到同類型燒結(jié)機生產(chǎn)的燒結(jié)礦質(zhì)量。配用70%高堿度燒結(jié)礦在3號高爐進行冶煉試驗,日產(chǎn)生鐵由700噸左右提高到900多噸,生鐵合格率由69%提高到100%,焦比由1000公斤左右降到750公斤,為包鋼高爐實現(xiàn)精料開辟了一個新途徑。由于高堿度燒結(jié)礦的試驗成功,包鋼不再從外地運入粉礦,完全立足于內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)兀瑢τ诎自凭V和白云富礦中含有的鈮、稀土等稀有元素的綜合利用有重要意義。

    3.包鋼利用先進技術(shù),提高高爐的現(xiàn)代化裝備水平

    包鋼參加了BG型液壓矮泥炮的設(shè)計研制,該泥炮比電動泥炮矮,占地面積小,操作方便,工作可靠,改善了爐前操作條件,已在全國推廣。

    包鋼結(jié)合高爐大中小修,在高爐上采用了工業(yè)電視、計算機自動化控制、無料鐘布料、大框架結(jié)構(gòu)等先進適用技術(shù),從而提高了大型高爐的現(xiàn)代化裝備水平。

    4.地方中小煉鐵企業(yè)的科技成果

    70年代后期,在小高爐上推廣應(yīng)用大料批、正分裝凈礦操作,加強高爐上下部調(diào)劑手段,使當(dāng)時高爐的利用系數(shù)達到1.72噸/立方米晝夜,比70年代提高0.5噸/立方米晝夜,焦比達到758公斤/噸,比70年代降低500公斤/噸左右。

    千里山鋼鐵廠(簡稱千鋼)在六五計劃期間,從冶煉操作和配料等方面,解決了硅高、堿度高、硫高三高問題。各小鐵廠生產(chǎn)的鑄造生鐵含硅量降低了1%左右,多數(shù)鐵廠均按國標(biāo)組織生產(chǎn)Z14-22鑄造生鐵。

    1986年呼鋼1號高爐大修時,實施了高爐停爐放殘鐵技術(shù)。采用爐缸下部另行開孔放殘鐵,共放殘鐵11噸,節(jié)省400公斤炸藥,并確保了人身設(shè)備的安全,節(jié)省了費用開支。

    1987年,呼和浩特鋼鐵廠(簡稱呼鋼)3號高爐中修后,高爐開爐采用了全焦頂風(fēng)上料,高風(fēng)溫點火開爐技術(shù)。開爐后爐況順行,爐缸溫度充足,沒有懸料、坐料,渣鐵物理溫度充沛,取得了鐵口好開的明顯效果。

    六五計劃期間,呼鋼、千鋼相繼改造土燒結(jié)為半機械化盤式燒結(jié)工藝,烏蘭浩特鋼鐵廠(簡稱烏鋼)1987年也實現(xiàn)了盤式燒結(jié)工藝。1987年,千鋼、呼鋼開始建設(shè)15平方米燒結(jié)機,采用微機控制自動補償配料工藝。1986年千鋼開始建設(shè),1987年投入使用了1500平方米礦石中和場地,用5噸雙梁吊車進行礦石中和作業(yè);呼鋼、烏鋼在料場添置ZL45裝載機、重型汽車提高了料場的機械化水平。

    投產(chǎn)初期,中小煉鐵企業(yè)均采用鑄床鑄鐵。1977年,千鋼、呼鋼等先后上了爐前滾輪移動式鑄鐵機,由于該機行走機構(gòu)最大缺點是滾輪,鐵軌磨損快,設(shè)備故障率高,1985年呼鋼又將滾輪移動式改為滾輪固定式,改造后設(shè)備維護費大大降低,設(shè)備作業(yè)率得到了提高。爐前緩沖包的改進,使鑄鐵機操作更方便可靠。

    1986年呼鋼1號高爐大修,淘汰了稱量車上料方式,采用皮帶機上料微機控制的新設(shè)備,實現(xiàn)了槽下過篩,裝料程序自動控制漏料,自動計量,自動補償,一日內(nèi)主要原燃料用量累計、上料時間累計批數(shù)自動記錄、打印,方便了生產(chǎn)技術(shù)管理。

    70年代后期,扎蘭屯鋼鐵廠首先在北方寒冷地區(qū)采用了布袋除塵、球式熱風(fēng)爐系統(tǒng)。呼鋼在198010月將溫式除塵改為布袋除塵,采用開路反吹。由于反吹時放散大量煤氣,污染量大,1985年該廠技術(shù)人員研究設(shè)計出閉路調(diào)壓反吹工藝,該方法具有設(shè)備和管理簡單,投資少,使用方便等優(yōu)點。這一技術(shù)已推廣到河北遵化地區(qū)。同年,3號高爐大修,又采用了球式熱風(fēng)爐,擴大了蓄熱面積,風(fēng)溫由原來的800900℃提高到9501050℃

    1986年呼鋼結(jié)合1號高爐大修,對高爐爐底采用自然通風(fēng)冷卻,爐缸采用自焙炭磚砌筑爐底技術(shù)。這些新技術(shù)首次應(yīng)用在小高爐上,使投產(chǎn)后爐底溫度始終穩(wěn)定在500℃左右,對延長一代高爐壽命,效果明顯。

    1987年,包頭市東風(fēng)鋼鐵廠大修改造的1號高爐投產(chǎn),除采用了布袋除塵、球式熱風(fēng)爐等較選進的技術(shù)外,還實現(xiàn)了從上料到出鐵的整個工藝流程電子計算機控制。

    呼鋼對燒結(jié)機風(fēng)葉采用熱噴涂焊技術(shù),提高風(fēng)機壽命36倍,設(shè)備的有效利用率和可靠性明顯提高。此外,呼鋼在D300-43風(fēng)機上,東風(fēng)鋼鐵廠在D400鼓風(fēng)機上,采用液力偶合器技術(shù),達到了節(jié)電節(jié)水的明顯效果。

    1985年,烏鋼供排水系統(tǒng)采用了沖渣水閉路循環(huán)新工藝,提高了水的循環(huán)利用率。

    二、煉鋼

    1.轉(zhuǎn)爐煉鋼

    自治區(qū)轉(zhuǎn)爐煉鋼始于1958年內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機械廠(今內(nèi)蒙古鑄鍛廠)建成投產(chǎn)的6噸轉(zhuǎn)爐。1960年前,呼和浩特鋼鐵廠、包頭鋼鐵公司試驗廠也先后建成6噸轉(zhuǎn)爐各一座。呼和浩特鋼鐵廠由于轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)不正常,基本未生產(chǎn)。19707月,包頭鋼鐵公司煉鋼廠建成350噸轉(zhuǎn)爐。

    1974年,包鋼耐火材料廠與煉鋼廠合作研制和試用滑動水口,以取代原來用的塞棒澆鑄。197515月,進行轉(zhuǎn)爐滑動水口鑄鋼試驗,同年8月,包鋼煉鋼廠轉(zhuǎn)爐全部實現(xiàn)滑動水口鑄鋼。

    19792月至年底,包鋼煉鋼廠進行了轉(zhuǎn)爐大面積噴補試驗,使?fàn)t體壽命達到300400次。

    19838月,包鋼煉鋼廠在60噸鋼水罐上使用鋁鎂襯磚,經(jīng)工業(yè)性試驗,1985年全部采用鋁鎂免燒磚,提高了鋼水罐使用壽命,平均達到74.4次。

    19844月,包鋼成立轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)合吹煉試驗組,自行設(shè)計施工,在3號轉(zhuǎn)爐進行頂?shù)讖?fù)合吹煉工業(yè)性試驗,取得了化渣快、吹煉平穩(wěn)、吹損低、鋼鐵料消耗降低6.52公斤/噸,爐齡提高110爐,錳鐵節(jié)省1.06公斤/噸,成本降低3.53元/噸生產(chǎn)率高的優(yōu)點,鋼質(zhì)量也明顯提高。

    19857月,對轉(zhuǎn)爐氧氣管道系統(tǒng)進行改造。

    包鋼煉鋼廠先后對轉(zhuǎn)爐組織了5次提高爐齡的技術(shù)攻關(guān)。19707月轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)后,平均爐齡僅為76.6次,1985年爐齡達312.6次。

    2.平爐煉鋼

    包頭鋼鐵公司擁有4500噸平爐煉鋼設(shè)備。196051日,第一座平爐投產(chǎn)。由于原料成份復(fù)雜,給煉鋼生產(chǎn)帶來極大困難。

    19605月以后,包鋼組成了三結(jié)合小組,經(jīng)過3年多的試驗探索,總結(jié)出快裝料、加好熱、多放初期渣,降低熔畢磷,精煉采用高堿度,薄渣活躍沸騰及采用罐內(nèi)脫氧的工藝制度。19641965年,爐齡達到454次,平均冶煉時間3小時。

    19635月,包鋼煉鋼廠平爐采用鋁鎂磚砌筑出鋼口出鋼。19764月,平爐出鋼口又采用三高(高氧化鎂,高密度和高燒成溫度),預(yù)制出鋼口,壽命提高5倍以上。

    19661970年,包鋼先后將4號爐由煤氣煉鋼,改為重油煉鋼,提高了平爐熱效率,縮短了冶煉時間。1981年,煉鋼廠熱工科又提出重油摻水的節(jié)能方案,經(jīng)過多次試驗,1983l月正式應(yīng)用。

    1974年,包鋼煉鋼廠開始試用爐門用氧強化冶煉。1979315日,包鋼學(xué)習(xí)鞍鋼等企業(yè)平爐頂吹氧的經(jīng)驗,1號平爐爐頂雙槍吹氧投入生產(chǎn)。1982923口,1號平爐又改為爐頂三槍吹氧。

    19804月,為適應(yīng)平爐氧氣冶煉技術(shù)的發(fā)展,對平爐爐體進行技術(shù)改造。19847月,包鋼2號平爐改造大修完成后投入生產(chǎn),改造后提高了爐頂高度,擴展了熔池裝入量。平爐結(jié)構(gòu)為適應(yīng)以重油燃料和頂吹氧,由三上升道改為單上升道,有利強化冶煉,提高了爐頂壽命,改善了工人勞動條件。

    三、軋鋼

    1.線材與小型鋼材

    1964年,呼和浩特鋼鐵廠由天津軋鋼三廠搬遷來l套橫列線材軋機投產(chǎn)。年產(chǎn)直徑6.5毫米線材近4萬噸。1979年,包頭鋼鐵設(shè)計院與呼和浩特鋼鐵廠聯(lián)合進行差動調(diào)速在線材軋機上應(yīng)用的試驗研究,將8架精軋機組改為連軋,經(jīng)過1年試生產(chǎn)證明,當(dāng)調(diào)速范圍在±30%時,調(diào)節(jié)快速性與直流電機拖動的連軋機相近。

    1986年,赤峰鋼鐵廠將生產(chǎn)直徑8毫米線材為主的復(fù)二重軋機組改為CWⅡ型短力線軋機。投產(chǎn)后,軋機剛性好,軋制精度高,明顯地提高了產(chǎn)品質(zhì)量和成材率。

    2.管材

    19748月,包頭鋼鐵公司無縫鋼管廠普通套管工程竣工投產(chǎn)。

    調(diào)整管坯直徑研究按照原設(shè)計單位蘇聯(lián)黑色冶金設(shè)計院提供的無縫鋼管軋制工藝規(guī)定,軋制直徑245毫米鋼管需采用直徑230毫米管坯,軋制直徑219毫米鋼管需用直徑200毫米管坯。包鋼無縫管廠在采用這一工藝生產(chǎn)時,不僅一次穿孔工藝不便,且鋼管表面質(zhì)量不好,穿孔壓下量過大。1976年提出改為中徑200毫米管坯軋制直徑245毫米鋼管,直徑180毫米管坯軋制直徑219毫米鋼管的工藝措施,經(jīng)生產(chǎn)實踐表明,鋼管一次穿孔工藝順利,鋼管合格率得到提高,金屬消耗量大為降低。

    艦艇用大口徑高強度雷達桅桿材料由海軍09單位、齊齊哈爾鋼鐵廠和包鋼共同負(fù)責(zé)開發(fā)研制。924不銹鋼由海軍09單位提供,齊齊哈爾鋼廠軋成管坯,由包鋼無縫鋼管廠軋成鋼管。19757月,包鋼無縫鋼管廠進行試軋。19788月,用直徑160毫米實心管坯,成功地軋成直徑154×23毫米鋼管,為包鋼生產(chǎn)高合金無縫管做了技術(shù)儲備。

    40錳鈮稀土石油套管的試制1974年底,包鋼無縫鋼管廠試軋直徑140×7毫米抗硫石油套管成功,經(jīng)成都鋼管廠熱處理和加工,發(fā)往油田作下井試驗成功,為包鋼生產(chǎn)高強度石油套管和抗硫石油套管做了技術(shù)儲備。

    特薄壁鋼管的試制1981年,包鋼無縫鋼管廠在軋制直徑219×6毫米特薄壁管時,采用新措施,調(diào)整了機組的延伸系數(shù)的變形系數(shù),取得成功。

    J55級石油套管提高到N80級熱處理工藝19824月,在包鋼黨中央試驗室工作基礎(chǔ)上,包鋼無縫鋼管廠轉(zhuǎn)入現(xiàn)場熱處理工業(yè)性試驗。用熱軋J55級套管料經(jīng)調(diào)質(zhì)處理,達到API標(biāo)準(zhǔn)N80級性能要求,為包鋼生產(chǎn)N80級石油套管提供了技術(shù)儲備。

    軋管項頭潤滑的研究19821983年,北京鋼鐵研究總院18室通過實驗選定了頂頭潤滑劑。經(jīng)包鋼無縫管廠在400毫米機組軋管機采用人工加入工藝試驗表明,該潤滑劑可提高頂頭壽命1520%,鋼管內(nèi)表面質(zhì)量亦有改善。

    直徑400毫米管坯軋制直徑877毫米縫鋼管于1985年獲得成功并批量生產(chǎn)。它是400毫料無縫鋼管機組生產(chǎn)的最大口徑無縫鋼管。

    3.鋼軌

    包鋼軌梁軌鋼廠投產(chǎn)后,在產(chǎn)品開發(fā)、改進生產(chǎn)工藝方面成績顯著。

    1974年,包鋼軌梁廠安裝了鋼軌全長淬火試驗工藝設(shè)備,與包鋼鋼鐵研究所共同進行室外試驗,1981年取得成功。淬火軌比軋態(tài)軌使用壽命提高l倍以上。

    1974年,冶金部和交通部決定由包鋼軌梁軋鋼廠進行鋼軌軌端帽型淬火試驗,以提高軌端質(zhì)量,延長鋼軌使用壽命。經(jīng)過三年試驗,1977年提出《鐵路軌軌端淬火標(biāo)準(zhǔn)部分(草案)》。以后,包鋼軌梁廠與攀枝花鋼鐵研究院共同進行試驗研究,1982年編寫出《包鋼50公斤/米鋼軌軌端淬火試驗總結(jié)報告》,從理論及工業(yè)性試驗生產(chǎn)的角度闡述了包鋼軌梁軋鋼廠已具備鋼軌帽型淬火正式轉(zhuǎn)產(chǎn)的條件。

    1974年,由交通部第一航務(wù)局、包鋼軌梁軋鋼廠負(fù)責(zé)研制131Y-500型鋼板樁,19773月試軋成功。經(jīng)試用性能指標(biāo)超過同型號日產(chǎn)1YA型鋼板樁。

    197612月,包鋼軌梁軋鋼廠試制成功60公斤/米重軌。鋼軌采用U74鋼軋制,具有可焊性。19843月,又試軋成功了75公斤/米重軌,這種重軌采用U7lMn鋼種軋制,具有強度高耐磨和韌塑性好的特點,使用壽命比60公斤/米大為提高。

     

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    一、煉鐵

    自治區(qū)煉鐵工業(yè)始建于1958年。至1987年,已建成煉鐵高爐13座,總?cè)莘e5490立方米,其中:包頭鋼鐵公司1513立米高爐2座,1800立米高爐1座,地方中小鋼鐵企業(yè)共有小高爐10座,總?cè)莘e為664立方米。1987年,包鋼產(chǎn)鐵237萬噸,地方中小企業(yè)產(chǎn)鐵19.3萬噸。

    1.包鋼大高爐冶煉白云鄂博多金屬含氟共生礦取得進展

    白云鄂博鐵礦含氟平均品位主礦為7.42%,東礦為5.08%,此類礦山全世界僅此一處。1954年包鋼建廠之初,就開始了冶煉試驗研究,較大型的試驗達10次之多,前9次試驗均在小高爐進行,取得了一些高爐冶煉技術(shù)數(shù)據(jù),確定了爐襯耐火材料的選擇,摸索了一些操作特規(guī)律。但在1號高爐投產(chǎn)后,問題相繼顯露,出現(xiàn)了風(fēng)口、渣口、鐵口大量破損,爐內(nèi)結(jié)瘤的三口一瘤問題。據(jù)統(tǒng)計,投產(chǎn)之初,月壞風(fēng)口達100個以上,有的月份高達334個。1980年前,3座高爐帶瘤作業(yè)率高達68%。

    風(fēng)口攻關(guān)1965年,研制成長銅板帽空腔風(fēng)口,使風(fēng)口壽命提高了13倍。1977年,研制成高壓水螺旋銅管風(fēng)口。1981年平均風(fēng)口壽命達到199次。

    渣口攻關(guān)含氟爐渣粘度低、比重大、流動性好,渣口熱負(fù)荷大,工作條件惡劣。1960年全年燒壞渣口314個,最高時一個月燒壞渣口51個。1960年,研制成銅板帽焊接渣口。1963年,研制成功紫銅棒鍛造內(nèi)芯的焊接渣口,1979年又提高渣口循環(huán)水壓到10公斤,渣口壽命顯著提高。

    鐵口攻關(guān)高爐投產(chǎn)初期,鐵口炮泥和泥套均采用粘土耐火材料制作,經(jīng)不住含氟爐渣浸蝕。1978年試驗成功無水炮泥,解決了鐵口炭磚受到水分氧化而損壞的問題,使鐵口壽命延長,滿足了生產(chǎn)要求。

    爐內(nèi)結(jié)瘤攻關(guān)白云礦石不僅含氟高,而且含堿金屬鉀、鈉也高。高爐結(jié)瘤原因之一是鉀、鈉、氟積累嚴(yán)重。原因之二是爐料軟熔溫度降低,過早成渣,生成高熔點的霞石類礦物和槍晶石,粘結(jié)于爐墻或自身粘結(jié)。原因之三是氧化鐵在還原時,產(chǎn)生微粒狀或網(wǎng)狀海綿鐵,摻雜在初期渣中增高熔點,使?fàn)t瘤堅硬化。根據(jù)結(jié)瘤機理,包鋼在生產(chǎn)技術(shù)管理上采取了一系列措施。

    2.1976年包鋼試驗成功高堿度燒結(jié)礦

    1976年,包鋼試驗在精礦中配加15%的白云富礦粉和20%左右的石灰石粉,堿度由1.0提高到2.0,燒結(jié)礦質(zhì)量提高,成本降低、粉塵減少,質(zhì)量達到同類型燒結(jié)機生產(chǎn)的燒結(jié)礦質(zhì)量。配用70%高堿度燒結(jié)礦在3號高爐進行冶煉試驗,日產(chǎn)生鐵由700噸左右提高到900多噸,生鐵合格率由69%提高到100%,焦比由1000公斤左右降到750公斤,為包鋼高爐實現(xiàn)精料開辟了一個新途徑。由于高堿度燒結(jié)礦的試驗成功,包鋼不再從外地運入粉礦,完全立足于內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)?,對于白云精礦和白云富礦中含有的鈮、稀土等稀有元素的綜合利用有重要意義。

    3.包鋼利用先進技術(shù),提高高爐的現(xiàn)代化裝備水平

    包鋼參加了BG型液壓矮泥炮的設(shè)計研制,該泥炮比電動泥炮矮,占地面積小,操作方便,工作可靠,改善了爐前操作條件,已在全國推廣。

    包鋼結(jié)合高爐大中小修,在高爐上采用了工業(yè)電視、計算機自動化控制、無料鐘布料、大框架結(jié)構(gòu)等先進適用技術(shù),從而提高了大型高爐的現(xiàn)代化裝備水平。

    4.地方中小煉鐵企業(yè)的科技成果

    70年代后期,在小高爐上推廣應(yīng)用大料批、正分裝凈礦操作,加強高爐上下部調(diào)劑手段,使當(dāng)時高爐的利用系數(shù)達到1.72噸/立方米晝夜,比70年代提高0.5噸/立方米晝夜,焦比達到758公斤/噸,比70年代降低500公斤/噸左右。

    千里山鋼鐵廠(簡稱千鋼)在六五計劃期間,從冶煉操作和配料等方面,解決了硅高、堿度高、硫高三高問題。各小鐵廠生產(chǎn)的鑄造生鐵含硅量降低了1%左右,多數(shù)鐵廠均按國標(biāo)組織生產(chǎn)Z14-22鑄造生鐵。

    1986年呼鋼1號高爐大修時,實施了高爐停爐放殘鐵技術(shù)。采用爐缸下部另行開孔放殘鐵,共放殘鐵11噸,節(jié)省400公斤炸藥,并確保了人身設(shè)備的安全,節(jié)省了費用開支。

    1987年,呼和浩特鋼鐵廠(簡稱呼鋼)3號高爐中修后,高爐開爐采用了全焦頂風(fēng)上料,高風(fēng)溫點火開爐技術(shù)。開爐后爐況順行,爐缸溫度充足,沒有懸料、坐料,渣鐵物理溫度充沛,取得了鐵口好開的明顯效果。

    六五計劃期間,呼鋼、千鋼相繼改造土燒結(jié)為半機械化盤式燒結(jié)工藝,烏蘭浩特鋼鐵廠(簡稱烏鋼)1987年也實現(xiàn)了盤式燒結(jié)工藝。1987年,千鋼、呼鋼開始建設(shè)15平方米燒結(jié)機,采用微機控制自動補償配料工藝。1986年千鋼開始建設(shè),1987年投入使用了1500平方米礦石中和場地,用5噸雙梁吊車進行礦石中和作業(yè);呼鋼、烏鋼在料場添置ZL45裝載機、重型汽車提高了料場的機械化水平。

    投產(chǎn)初期,中小煉鐵企業(yè)均采用鑄床鑄鐵。1977年,千鋼、呼鋼等先后上了爐前滾輪移動式鑄鐵機,由于該機行走機構(gòu)最大缺點是滾輪,鐵軌磨損快,設(shè)備故障率高,1985年呼鋼又將滾輪移動式改為滾輪固定式,改造后設(shè)備維護費大大降低,設(shè)備作業(yè)率得到了提高。爐前緩沖包的改進,使鑄鐵機操作更方便可靠。

    1986年呼鋼1號高爐大修,淘汰了稱量車上料方式,采用皮帶機上料微機控制的新設(shè)備,實現(xiàn)了槽下過篩,裝料程序自動控制漏料,自動計量,自動補償,一日內(nèi)主要原燃料用量累計、上料時間累計批數(shù)自動記錄、打印,方便了生產(chǎn)技術(shù)管理。

    70年代后期,扎蘭屯鋼鐵廠首先在北方寒冷地區(qū)采用了布袋除塵、球式熱風(fēng)爐系統(tǒng)。呼鋼在198010月將溫式除塵改為布袋除塵,采用開路反吹。由于反吹時放散大量煤氣,污染量大,1985年該廠技術(shù)人員研究設(shè)計出閉路調(diào)壓反吹工藝,該方法具有設(shè)備和管理簡單,投資少,使用方便等優(yōu)點。這一技術(shù)已推廣到河北遵化地區(qū)。同年,3號高爐大修,又采用了球式熱風(fēng)爐,擴大了蓄熱面積,風(fēng)溫由原來的800900℃提高到9501050℃。

    1986年呼鋼結(jié)合1號高爐大修,對高爐爐底采用自然通風(fēng)冷卻,爐缸采用自焙炭磚砌筑爐底技術(shù)。這些新技術(shù)首次應(yīng)用在小高爐上,使投產(chǎn)后爐底溫度始終穩(wěn)定在500℃左右,對延長一代高爐壽命,效果明顯。

    1987年,包頭市東風(fēng)鋼鐵廠大修改造的1號高爐投產(chǎn),除采用了布袋除塵、球式熱風(fēng)爐等較選進的技術(shù)外,還實現(xiàn)了從上料到出鐵的整個工藝流程電子計算機控制。

    呼鋼對燒結(jié)機風(fēng)葉采用熱噴涂焊技術(shù),提高風(fēng)機壽命36倍,設(shè)備的有效利用率和可靠性明顯提高。此外,呼鋼在D300-43風(fēng)機上,東風(fēng)鋼鐵廠在D400鼓風(fēng)機上,采用液力偶合器技術(shù),達到了節(jié)電節(jié)水的明顯效果。

    1985年,烏鋼供排水系統(tǒng)采用了沖渣水閉路循環(huán)新工藝,提高了水的循環(huán)利用率。

    二、煉鋼

    1.轉(zhuǎn)爐煉鋼

    自治區(qū)轉(zhuǎn)爐煉鋼始于1958年內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機械廠(今內(nèi)蒙古鑄鍛廠)建成投產(chǎn)的6噸轉(zhuǎn)爐。1960年前,呼和浩特鋼鐵廠、包頭鋼鐵公司試驗廠也先后建成6噸轉(zhuǎn)爐各一座。呼和浩特鋼鐵廠由于轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)不正常,基本未生產(chǎn)。19707月,包頭鋼鐵公司煉鋼廠建成350噸轉(zhuǎn)爐。

    1974年,包鋼耐火材料廠與煉鋼廠合作研制和試用滑動水口,以取代原來用的塞棒澆鑄。197515月,進行轉(zhuǎn)爐滑動水口鑄鋼試驗,同年8月,包鋼煉鋼廠轉(zhuǎn)爐全部實現(xiàn)滑動水口鑄鋼。

    19792月至年底,包鋼煉鋼廠進行了轉(zhuǎn)爐大面積噴補試驗,使?fàn)t體壽命達到300400次。

    19838月,包鋼煉鋼廠在60噸鋼水罐上使用鋁鎂襯磚,經(jīng)工業(yè)性試驗,1985年全部采用鋁鎂免燒磚,提高了鋼水罐使用壽命,平均達到74.4次。

    19844月,包鋼成立轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)合吹煉試驗組,自行設(shè)計施工,在3號轉(zhuǎn)爐進行頂?shù)讖?fù)合吹煉工業(yè)性試驗,取得了化渣快、吹煉平穩(wěn)、吹損低、鋼鐵料消耗降低6.52公斤/噸,爐齡提高110爐,錳鐵節(jié)省1.06公斤/噸,成本降低3.53元/噸生產(chǎn)率高的優(yōu)點,鋼質(zhì)量也明顯提高。

    19857月,對轉(zhuǎn)爐氧氣管道系統(tǒng)進行改造。

    包鋼煉鋼廠先后對轉(zhuǎn)爐組織了5次提高爐齡的技術(shù)攻關(guān)。19707月轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)后,平均爐齡僅為76.6次,1985年爐齡達312.6次。

    2.平爐煉鋼

    包頭鋼鐵公司擁有4500噸平爐煉鋼設(shè)備。196051日,第一座平爐投產(chǎn)。由于原料成份復(fù)雜,給煉鋼生產(chǎn)帶來極大困難。

    19605月以后,包鋼組成了三結(jié)合小組,經(jīng)過3年多的試驗探索,總結(jié)出快裝料、加好熱、多放初期渣,降低熔畢磷,精煉采用高堿度,薄渣活躍沸騰及采用罐內(nèi)脫氧的工藝制度。19641965年,爐齡達到454次,平均冶煉時間3小時。

    19635月,包鋼煉鋼廠平爐采用鋁鎂磚砌筑出鋼口出鋼。19764月,平爐出鋼口又采用三高(高氧化鎂,高密度和高燒成溫度),預(yù)制出鋼口,壽命提高5倍以上。

    19661970年,包鋼先后將4號爐由煤氣煉鋼,改為重油煉鋼,提高了平爐熱效率,縮短了冶煉時間。1981年,煉鋼廠熱工科又提出重油摻水的節(jié)能方案,經(jīng)過多次試驗,1983l月正式應(yīng)用。

    1974年,包鋼煉鋼廠開始試用爐門用氧強化冶煉。1979315日,包鋼學(xué)習(xí)鞍鋼等企業(yè)平爐頂吹氧的經(jīng)驗,1號平爐爐頂雙槍吹氧投入生產(chǎn)。1982923口,1號平爐又改為爐頂三槍吹氧。

    19804月,為適應(yīng)平爐氧氣冶煉技術(shù)的發(fā)展,對平爐爐體進行技術(shù)改造。19847月,包鋼2號平爐改造大修完成后投入生產(chǎn),改造后提高了爐頂高度,擴展了熔池裝入量。平爐結(jié)構(gòu)為適應(yīng)以重油燃料和頂吹氧,由三上升道改為單上升道,有利強化冶煉,提高了爐頂壽命,改善了工人勞動條件。

    三、軋鋼

    1.線材與小型鋼材

    1964年,呼和浩特鋼鐵廠由天津軋鋼三廠搬遷來l套橫列線材軋機投產(chǎn)。年產(chǎn)直徑6.5毫米線材近4萬噸。1979年,包頭鋼鐵設(shè)計院與呼和浩特鋼鐵廠聯(lián)合進行差動調(diào)速在線材軋機上應(yīng)用的試驗研究,將8架精軋機組改為連軋,經(jīng)過1年試生產(chǎn)證明,當(dāng)調(diào)速范圍在±30%時,調(diào)節(jié)快速性與直流電機拖動的連軋機相近。

    1986年,赤峰鋼鐵廠將生產(chǎn)直徑8毫米線材為主的復(fù)二重軋機組改為CWⅡ型短力線軋機。投產(chǎn)后,軋機剛性好,軋制精度高,明顯地提高了產(chǎn)品質(zhì)量和成材率。

    2.管材

    19748月,包頭鋼鐵公司無縫鋼管廠普通套管工程竣工投產(chǎn)。

    調(diào)整管坯直徑研究按照原設(shè)計單位蘇聯(lián)黑色冶金設(shè)計院提供的無縫鋼管軋制工藝規(guī)定,軋制直徑245毫米鋼管需采用直徑230毫米管坯,軋制直徑219毫米鋼管需用直徑200毫米管坯。包鋼無縫管廠在采用這一工藝生產(chǎn)時,不僅一次穿孔工藝不便,且鋼管表面質(zhì)量不好,穿孔壓下量過大。1976年提出改為中徑200毫米管坯軋制直徑245毫米鋼管,直徑180毫米管坯軋制直徑219毫米鋼管的工藝措施,經(jīng)生產(chǎn)實踐表明,鋼管一次穿孔工藝順利,鋼管合格率得到提高,金屬消耗量大為降低。

    艦艇用大口徑高強度雷達桅桿材料由海軍09單位、齊齊哈爾鋼鐵廠和包鋼共同負(fù)責(zé)開發(fā)研制。924不銹鋼由海軍09單位提供,齊齊哈爾鋼廠軋成管坯,由包鋼無縫鋼管廠軋成鋼管。19757月,包鋼無縫鋼管廠進行試軋。19788月,用直徑160毫米實心管坯,成功地軋成直徑154×23毫米鋼管,為包鋼生產(chǎn)高合金無縫管做了技術(shù)儲備。

    40錳鈮稀土石油套管的試制1974年底,包鋼無縫鋼管廠試軋直徑140×7毫米抗硫石油套管成功,經(jīng)成都鋼管廠熱處理和加工,發(fā)往油田作下井試驗成功,為包鋼生產(chǎn)高強度石油套管和抗硫石油套管做了技術(shù)儲備。

    特薄壁鋼管的試制1981年,包鋼無縫鋼管廠在軋制直徑219×6毫米特薄壁管時,采用新措施,調(diào)整了機組的延伸系數(shù)的變形系數(shù),取得成功。

    J55級石油套管提高到N80級熱處理工藝19824月,在包鋼黨中央試驗室工作基礎(chǔ)上,包鋼無縫鋼管廠轉(zhuǎn)入現(xiàn)場熱處理工業(yè)性試驗。用熱軋J55級套管料經(jīng)調(diào)質(zhì)處理,達到API標(biāo)準(zhǔn)N80級性能要求,為包鋼生產(chǎn)N80級石油套管提供了技術(shù)儲備。

    軋管項頭潤滑的研究19821983年,北京鋼鐵研究總院18室通過實驗選定了頂頭潤滑劑。經(jīng)包鋼無縫管廠在400毫米機組軋管機采用人工加入工藝試驗表明,該潤滑劑可提高頂頭壽命1520%,鋼管內(nèi)表面質(zhì)量亦有改善。

    直徑400毫米管坯軋制直徑877毫米縫鋼管于1985年獲得成功并批量生產(chǎn)。它是400毫料無縫鋼管機組生產(chǎn)的最大口徑無縫鋼管。

    3.鋼軌

    包鋼軌梁軌鋼廠投產(chǎn)后,在產(chǎn)品開發(fā)、改進生產(chǎn)工藝方面成績顯著。

    1974年,包鋼軌梁廠安裝了鋼軌全長淬火試驗工藝設(shè)備,與包鋼鋼鐵研究所共同進行室外試驗,1981年取得成功。淬火軌比軋態(tài)軌使用壽命提高l倍以上。

    1974年,冶金部和交通部決定由包鋼軌梁軋鋼廠進行鋼軌軌端帽型淬火試驗,以提高軌端質(zhì)量,延長鋼軌使用壽命。經(jīng)過三年試驗,1977年提出《鐵路軌軌端淬火標(biāo)準(zhǔn)部分(草案)》。以后,包鋼軌梁廠與攀枝花鋼鐵研究院共同進行試驗研究,1982年編寫出《包鋼50公斤/米鋼軌軌端淬火試驗總結(jié)報告》,從理論及工業(yè)性試驗生產(chǎn)的角度闡述了包鋼軌梁軋鋼廠已具備鋼軌帽型淬火正式轉(zhuǎn)產(chǎn)的條件。

    1974年,由交通部第一航務(wù)局、包鋼軌梁軋鋼廠負(fù)責(zé)研制131Y-500型鋼板樁,19773月試軋成功。經(jīng)試用性能指標(biāo)超過同型號日產(chǎn)1YA型鋼板樁。

    197612月,包鋼軌梁軋鋼廠試制成功60公斤/米重軌。鋼軌采用U74鋼軋制,具有可焊性。19843月,又試軋成功了75公斤/米重軌,這種重軌采用U7lMn鋼種軋制,具有強度高耐磨和韌塑性好的特點,使用壽命比60公斤/米大為提高。

     

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