一、采礦
現(xiàn)代鐵礦山開發(fā)始于1954年白云鄂博鐵礦。1958年全國大煉鋼鐵帶動了中小型鐵礦的建設(shè)。到1987年底全區(qū)除白鄂博鐵礦外,尚有小余太鐵礦、小耗賴鐵礦、犁子山鐵礦等小型礦山,生產(chǎn)鐵精礦不足10萬噸。
1954年,蘇聯(lián)列寧格勒黑色冶金礦山設(shè)計院為白云鄂博鐵礦編制初步設(shè)計。采掘方式為沖擊鉆穿孔,爆破后用4立方米電鏟裝運,80~150噸電機車運輸。設(shè)計年產(chǎn)礦石主礦720萬噸、東礦480萬噸,合計1200萬噸。其中采出富礦380萬噸,磁鐵礦300萬噸,中貧氧化礦520萬噸。開采順序為先采東礦,三年后再采主礦。包頭鋼鐵廠(簡稱包鋼)建設(shè)初期一度打亂了建設(shè)程序,先開采了主礦,采富堆貧,造成采剝比例嚴重失調(diào)。
1970年,包鋼與鞍山黑色冶金礦山設(shè)計院共同制定了白云鄂博鐵礦開采設(shè)計方案,年產(chǎn)礦石900萬噸。
1980年,包鋼與中國科學(xué)院地質(zhì)研究所簽訂“白云鄂博鐵礦露天邊坡角穩(wěn)定性研究”協(xié)議。1981年以工程地質(zhì)勘探為主要工作,并對各區(qū)段進行了穩(wěn)定性評價,提出了最大封閉境界。
1984~1985年,包鋼礦山研究所對東礦深部開拓方式進行研究,提出鐵路、公路聯(lián)合運輸方案。即深部公路運輸,外部鐵路運輸,用潛孔鉆和牙輪鉆穿孔,8~10立方米電鏟裝礦,公路用108噸電動輪汽車運輸。1986年通過評審。
1959年,剝采掘設(shè)備由建礦初期的鑿巖機更換為沖擊鉆。1975年后引進潛孔鉆,1978年改用牙輪鉆。采裝礦石由平裝電鏟改為10立方米長臂電鏟及國產(chǎn)108噸自卸電動輪汽車。
1.爆破器材研究
1965年,包鋼礦山研究所研制成用粉碎的硝酸氨做氧化劑,以柴油做燃燒劑的按油炸藥替代2號巖石炸藥,應(yīng)用于白云鄂博鐵礦。此后又用瀝青、石蠟代替柴油生產(chǎn)出按瀝蠟炸藥,在包鋼各礦山全面推廣。
1972年,包鋼礦山研究所、包頭鋼鐵學(xué)院、白云鄂博鐵礦共同研制具備良好抗凍性能的漿狀炸藥。1974年采用皂角膠作膠結(jié)劑取得成功,取名白云一號抗凍漿狀炸藥,在-20~-25℃條件下,仍保持必要的塑性、抗水性、貯水性和爆炸性能。
由于植物膠來源不足,工業(yè)膠抗凍漿狀炸藥試驗組經(jīng)反復(fù)篩選,選定以聚丙烯酰胺為絮凝劑代替皂角膠,加入三氯化鐵、梯恩梯炸藥、硝酸氨、水硝酸鈉等成份,再加上其它輔助措施,取得了低溫下更為良好的感度和爆速。新的炸藥取名為白云二號抗凍漿狀炸藥。
1983年包鋼研制可泵送乳化炸藥。先由炸藥加工廠制成乳脈基體,分為兩部分儲存,具有良好的流動性、安全性和可泵送性,免除了人工裝藥的大量手工操作,加快工作速度。
1994年以包鋼礦山研究所完成了由多孔粒硝酸氨與柴油混合生產(chǎn)出適用于小礦山的多孔粒狀銨油炸藥。制作簡單、使用安全、價格低廉。應(yīng)用于包鋼公益明鐵礦和雜懷溝硬質(zhì)粘土礦。
2.礦用器材
1960年,研制成功東風(fēng)Ⅰ型微差起爆儀和反修1號單項繼爆管。
1975年,開始研究提高潛孔鉆壽命,在鉆頭形狀和加工工藝方面獲得突破。1978年每支鉆頭壽命由80米提高到300米。
1980年包鋼礦山研究所研制成功導(dǎo)爆管,具有安全、經(jīng)濟的特點。1982年研制成功與導(dǎo)爆管配套使用的傳聯(lián)器。
1983年,礦研所在白云鄂博鐵礦主礦采場供電線路安裝ZD-4型小電流接地保護裝置,進行“零序電流功率方向保護”試驗。經(jīng)1985年全年考核,可靠率達到95%,使全年供電系統(tǒng)故障時間降到歷年平均值的6%。
二、選礦
白云鄂博礦是舉世罕見的多金屬共生礦床,選礦困難。鐵、稀土選礦工藝的研究。大體經(jīng)歷三個階段:
1.以回收鐵為主要內(nèi)容的研究階段
1953年,中國科學(xué)院金屬研究所(今長沙礦冶研究院)對白云鄂博礦石,先后進行了重選、浮選、磁選、焙燒磁選等工藝方面的22次試驗。到1956年共提出6份研究報告。
1955~1957年,蘇聯(lián)有色冶金部礦物機械處理設(shè)計研究院又進行了補充試驗,提出了5份試驗報告。提出了3種選礦流程,但均為單一的選鐵流程,沒有對稀土、鈮和螢石等進行綜合回收。
2.以回收鐵、稀土、螢石為主要內(nèi)容的研究階段
1958年開始,包鋼和有關(guān)科研單位逐步展開了礦石中稀土、螢石等礦物的選礦研究。1965年4月15日,國家科委、經(jīng)委、冶金部聯(lián)合召開的包頭礦綜合利用和稀土應(yīng)用工作會議提出“以鐵為主,綜合利用”開發(fā)白云鄂博礦產(chǎn)資源的方針。
1968年4月,包鋼選礦廠開展電磁強選試驗。1970年5月,安裝了20臺環(huán)式強磁機,采用弱磁—強磁流程;
1972年4月,包鋼選礦廠與北京礦冶研究所研制轉(zhuǎn)籠永磁強磁機,以解決環(huán)式強磁機存在的球介質(zhì)丟失嚴重,損耗大,選別指標低的問題。1977年,包鋼選礦廠第五系列全部安裝轉(zhuǎn)籠式強磁機。取得指標為原礦含鐵32.68%,含稀土5.26%、含氟10.31%、含磷0.91%;鐵精礦含鐵57.29%、含氟2.6%、含磷0.235%;鐵回收率66.3%,鈮在鐵精礦中的回收率為23.85%。
1976年,包鋼制造出筒式多梯度磁選機。1978年3月對設(shè)備進行改造,并對反浮選——多梯度磁選流程初步調(diào)整,取得平均指標:原礦含鐵33.05%、含稀土5.27%、含氟8.323%、含磷0.78%;鐵精礦含鐵55.08%、含氟1.49%、含磷0.194%;鐵回收率69.87%;稀土精礦品位14.96%,回收率10.2%。
3.以綜合回收鐵、稀土、鈮、錳、磷和氟等元素而開展的選礦最佳流程研究階段
1978年后,北京礦冶研究總院、包頭冶金研究所、廣州有色金屬研究院、包鋼礦山研究所等對綜合回收流程都進行了研究試驗。1980年,北京礦冶研究總院和包頭冶金研究所合作,在包鋼有色三廠(今包鋼稀土三廠)完成了浮選——選擇性絮凝脫泥流程的半工業(yè)試驗。但因選礦成本高,設(shè)備零部件磨損過快,難以保證正常生產(chǎn),未能在生產(chǎn)中應(yīng)用。1979年,長沙礦冶研究院提出弱磁—強磁—浮選綜合回收選礦流程。1982~1984年,先后進行過2次擴大連續(xù)試驗。磨礦粒度用常規(guī)手段即可,能耗、鋼耗均低,精礦過濾較易,各項技術(shù)指標較好。
白云鄂博礦石的特殊性,引起了國外選礦科研機構(gòu)的興趣。繼1955年蘇聯(lián)進行研究之后,1979年,日本同和礦業(yè)公司、神戶制鋼所、三井礦業(yè)公司、英國鋼鐵公司、法國的鋼鐵研究所,都曾對選礦工藝流程進行過試驗研究。
1982年,包鋼與德國卡哈德公司簽訂共同進行試驗研究的協(xié)議。1983年10月,完成了各項試驗研究工作,采用弱磁—浮選—強磁—浮選—強磁—浸出流程。本流程磨礦粒度要求325目或更細,且流程較復(fù)雜,未能進行半工業(yè)性試驗。
三、環(huán)境保護
包鋼白云鄂博鐵礦含有氟、硫、社等有害元素和放射性。包鋼環(huán)保科研不但注重防治,更注重化害為利,使三廢成為再生資源。
1978年,包頭市環(huán)保系統(tǒng)及其它環(huán)保科研單位合作開展包鋼生產(chǎn)過程中氟、硫及放射性釷的分布規(guī)律調(diào)查研究,白云鄂博礦區(qū)氟污染源調(diào)查。1981年,開展燒結(jié)廢氣凈化過程中氟、硫、粉塵分布規(guī)律的研究,包鋼尾礦壩含氟水和包鋼總排污水對農(nóng)作物影響的試驗,包鋼地區(qū)廢水放射性物質(zhì)對農(nóng)作物、土壤及生活用水影響的調(diào)查。1982年,開展包鋼鋼渣的物化性能研究,包鋼地區(qū)地面大氣氟化物測定分析。1983年開展包鋼廠區(qū)總排水污染源普查。1984年開展工業(yè)廢渣普查。1985年開展包鋼工業(yè)污染源調(diào)查評價和建檔。1982~1985年,編寫了包鋼環(huán)境報告書,建立了整套環(huán)境檔案,以及氟、硫、酚、釷在生產(chǎn)中去向,分布規(guī)律及危害情況,并對生產(chǎn)崗位的環(huán)境作了評價。
包鋼煙塵排放量每年約3~4萬噸,主要為平爐等含鐵塵泥。包鋼收集了高爐瓦斯灰、軋鋼污泥、轉(zhuǎn)爐污泥等大量堆積存放。1986年2號平爐電除塵工程投產(chǎn),降服了第一條“紅龍”(因煙塵含有大量紅色氧化鐵得名)。1987年開始組織綜合利用含鐵塵泥,用作燒結(jié)原料,變廢為寶。
1978年,對燒結(jié)廠煙氣采用堿法除氟取得了成功,1988年投入生產(chǎn)。同期,對鋼渣應(yīng)用作了前期調(diào)研工作,為1988年以后開發(fā)渣山奠定了基礎(chǔ)。
廢水治理中,主攻焦化含酚廢水、高爐煤氣洗滌水、燒結(jié)選礦和軋鋼廢水等。焦化水用多種方法脫酚,并用于熄焦。高爐煤氣洗滌水等,實現(xiàn)閉45路循環(huán),不但減少了污染,且節(jié)約了大量工業(yè)用水。
版權(quán)所有:中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室
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一、采礦
現(xiàn)代鐵礦山開發(fā)始于1954年白云鄂博鐵礦。1958年全國大煉鋼鐵帶動了中小型鐵礦的建設(shè)。到1987年底全區(qū)除白鄂博鐵礦外,尚有小余太鐵礦、小耗賴鐵礦、犁子山鐵礦等小型礦山,生產(chǎn)鐵精礦不足10萬噸。
1954年,蘇聯(lián)列寧格勒黑色冶金礦山設(shè)計院為白云鄂博鐵礦編制初步設(shè)計。采掘方式為沖擊鉆穿孔,爆破后用4立方米電鏟裝運,80~150噸電機車運輸。設(shè)計年產(chǎn)礦石主礦720萬噸、東礦480萬噸,合計1200萬噸。其中采出富礦380萬噸,磁鐵礦300萬噸,中貧氧化礦520萬噸。開采順序為先采東礦,三年后再采主礦。包頭鋼鐵廠(簡稱包鋼)建設(shè)初期一度打亂了建設(shè)程序,先開采了主礦,采富堆貧,造成采剝比例嚴重失調(diào)。
1970年,包鋼與鞍山黑色冶金礦山設(shè)計院共同制定了白云鄂博鐵礦開采設(shè)計方案,年產(chǎn)礦石900萬噸。
1980年,包鋼與中國科學(xué)院地質(zhì)研究所簽訂“白云鄂博鐵礦露天邊坡角穩(wěn)定性研究”協(xié)議。1981年以工程地質(zhì)勘探為主要工作,并對各區(qū)段進行了穩(wěn)定性評價,提出了最大封閉境界。
1984~1985年,包鋼礦山研究所對東礦深部開拓方式進行研究,提出鐵路、公路聯(lián)合運輸方案。即深部公路運輸,外部鐵路運輸,用潛孔鉆和牙輪鉆穿孔,8~10立方米電鏟裝礦,公路用108噸電動輪汽車運輸。1986年通過評審。
1959年,剝采掘設(shè)備由建礦初期的鑿巖機更換為沖擊鉆。1975年后引進潛孔鉆,1978年改用牙輪鉆。采裝礦石由平裝電鏟改為10立方米長臂電鏟及國產(chǎn)108噸自卸電動輪汽車。
1.爆破器材研究
1965年,包鋼礦山研究所研制成用粉碎的硝酸氨做氧化劑,以柴油做燃燒劑的按油炸藥替代2號巖石炸藥,應(yīng)用于白云鄂博鐵礦。此后又用瀝青、石蠟代替柴油生產(chǎn)出按瀝蠟炸藥,在包鋼各礦山全面推廣。
1972年,包鋼礦山研究所、包頭鋼鐵學(xué)院、白云鄂博鐵礦共同研制具備良好抗凍性能的漿狀炸藥。1974年采用皂角膠作膠結(jié)劑取得成功,取名白云一號抗凍漿狀炸藥,在-20~-25℃條件下,仍保持必要的塑性、抗水性、貯水性和爆炸性能。
由于植物膠來源不足,工業(yè)膠抗凍漿狀炸藥試驗組經(jīng)反復(fù)篩選,選定以聚丙烯酰胺為絮凝劑代替皂角膠,加入三氯化鐵、梯恩梯炸藥、硝酸氨、水硝酸鈉等成份,再加上其它輔助措施,取得了低溫下更為良好的感度和爆速。新的炸藥取名為白云二號抗凍漿狀炸藥。
1983年包鋼研制可泵送乳化炸藥。先由炸藥加工廠制成乳脈基體,分為兩部分儲存,具有良好的流動性、安全性和可泵送性,免除了人工裝藥的大量手工操作,加快工作速度。
1994年以包鋼礦山研究所完成了由多孔粒硝酸氨與柴油混合生產(chǎn)出適用于小礦山的多孔粒狀銨油炸藥。制作簡單、使用安全、價格低廉。應(yīng)用于包鋼公益明鐵礦和雜懷溝硬質(zhì)粘土礦。
2.礦用器材
1960年,研制成功東風(fēng)Ⅰ型微差起爆儀和反修1號單項繼爆管。
1975年,開始研究提高潛孔鉆壽命,在鉆頭形狀和加工工藝方面獲得突破。1978年每支鉆頭壽命由80米提高到300米。
1980年包鋼礦山研究所研制成功導(dǎo)爆管,具有安全、經(jīng)濟的特點。1982年研制成功與導(dǎo)爆管配套使用的傳聯(lián)器。
1983年,礦研所在白云鄂博鐵礦主礦采場供電線路安裝ZD-4型小電流接地保護裝置,進行“零序電流功率方向保護”試驗。經(jīng)1985年全年考核,可靠率達到95%,使全年供電系統(tǒng)故障時間降到歷年平均值的6%。
二、選礦
白云鄂博礦是舉世罕見的多金屬共生礦床,選礦困難。鐵、稀土選礦工藝的研究。大體經(jīng)歷三個階段:
1.以回收鐵為主要內(nèi)容的研究階段
1953年,中國科學(xué)院金屬研究所(今長沙礦冶研究院)對白云鄂博礦石,先后進行了重選、浮選、磁選、焙燒磁選等工藝方面的22次試驗。到1956年共提出6份研究報告。
1955~1957年,蘇聯(lián)有色冶金部礦物機械處理設(shè)計研究院又進行了補充試驗,提出了5份試驗報告。提出了3種選礦流程,但均為單一的選鐵流程,沒有對稀土、鈮和螢石等進行綜合回收。
2.以回收鐵、稀土、螢石為主要內(nèi)容的研究階段
1958年開始,包鋼和有關(guān)科研單位逐步展開了礦石中稀土、螢石等礦物的選礦研究。1965年4月15日,國家科委、經(jīng)委、冶金部聯(lián)合召開的包頭礦綜合利用和稀土應(yīng)用工作會議提出“以鐵為主,綜合利用”開發(fā)白云鄂博礦產(chǎn)資源的方針。
1968年4月,包鋼選礦廠開展電磁強選試驗。1970年5月,安裝了20臺環(huán)式強磁機,采用弱磁—強磁流程;
1972年4月,包鋼選礦廠與北京礦冶研究所研制轉(zhuǎn)籠永磁強磁機,以解決環(huán)式強磁機存在的球介質(zhì)丟失嚴重,損耗大,選別指標低的問題。1977年,包鋼選礦廠第五系列全部安裝轉(zhuǎn)籠式強磁機。取得指標為原礦含鐵32.68%,含稀土5.26%、含氟10.31%、含磷0.91%;鐵精礦含鐵57.29%、含氟2.6%、含磷0.235%;鐵回收率66.3%,鈮在鐵精礦中的回收率為23.85%。
1976年,包鋼制造出筒式多梯度磁選機。1978年3月對設(shè)備進行改造,并對反浮選——多梯度磁選流程初步調(diào)整,取得平均指標:原礦含鐵33.05%、含稀土5.27%、含氟8.323%、含磷0.78%;鐵精礦含鐵55.08%、含氟1.49%、含磷0.194%;鐵回收率69.87%;稀土精礦品位14.96%,回收率10.2%。
3.以綜合回收鐵、稀土、鈮、錳、磷和氟等元素而開展的選礦最佳流程研究階段
1978年后,北京礦冶研究總院、包頭冶金研究所、廣州有色金屬研究院、包鋼礦山研究所等對綜合回收流程都進行了研究試驗。1980年,北京礦冶研究總院和包頭冶金研究所合作,在包鋼有色三廠(今包鋼稀土三廠)完成了浮選——選擇性絮凝脫泥流程的半工業(yè)試驗。但因選礦成本高,設(shè)備零部件磨損過快,難以保證正常生產(chǎn),未能在生產(chǎn)中應(yīng)用。1979年,長沙礦冶研究院提出弱磁—強磁—浮選綜合回收選礦流程。1982~1984年,先后進行過2次擴大連續(xù)試驗。磨礦粒度用常規(guī)手段即可,能耗、鋼耗均低,精礦過濾較易,各項技術(shù)指標較好。
白云鄂博礦石的特殊性,引起了國外選礦科研機構(gòu)的興趣。繼1955年蘇聯(lián)進行研究之后,1979年,日本同和礦業(yè)公司、神戶制鋼所、三井礦業(yè)公司、英國鋼鐵公司、法國的鋼鐵研究所,都曾對選礦工藝流程進行過試驗研究。
1982年,包鋼與德國卡哈德公司簽訂共同進行試驗研究的協(xié)議。1983年10月,完成了各項試驗研究工作,采用弱磁—浮選—強磁—浮選—強磁—浸出流程。本流程磨礦粒度要求325目或更細,且流程較復(fù)雜,未能進行半工業(yè)性試驗。
三、環(huán)境保護
包鋼白云鄂博鐵礦含有氟、硫、社等有害元素和放射性。包鋼環(huán)保科研不但注重防治,更注重化害為利,使三廢成為再生資源。
1978年,包頭市環(huán)保系統(tǒng)及其它環(huán)??蒲袉挝缓献鏖_展包鋼生產(chǎn)過程中氟、硫及放射性釷的分布規(guī)律調(diào)查研究,白云鄂博礦區(qū)氟污染源調(diào)查。1981年,開展燒結(jié)廢氣凈化過程中氟、硫、粉塵分布規(guī)律的研究,包鋼尾礦壩含氟水和包鋼總排污水對農(nóng)作物影響的試驗,包鋼地區(qū)廢水放射性物質(zhì)對農(nóng)作物、土壤及生活用水影響的調(diào)查。1982年,開展包鋼鋼渣的物化性能研究,包鋼地區(qū)地面大氣氟化物測定分析。1983年開展包鋼廠區(qū)總排水污染源普查。1984年開展工業(yè)廢渣普查。1985年開展包鋼工業(yè)污染源調(diào)查評價和建檔。1982~1985年,編寫了包鋼環(huán)境報告書,建立了整套環(huán)境檔案,以及氟、硫、酚、釷在生產(chǎn)中去向,分布規(guī)律及危害情況,并對生產(chǎn)崗位的環(huán)境作了評價。
包鋼煙塵排放量每年約3~4萬噸,主要為平爐等含鐵塵泥。包鋼收集了高爐瓦斯灰、軋鋼污泥、轉(zhuǎn)爐污泥等大量堆積存放。1986年2號平爐電除塵工程投產(chǎn),降服了第一條“紅龍”(因煙塵含有大量紅色氧化鐵得名)。1987年開始組織綜合利用含鐵塵泥,用作燒結(jié)原料,變廢為寶。
1978年,對燒結(jié)廠煙氣采用堿法除氟取得了成功,1988年投入生產(chǎn)。同期,對鋼渣應(yīng)用作了前期調(diào)研工作,為1988年以后開發(fā)渣山奠定了基礎(chǔ)。
廢水治理中,主攻焦化含酚廢水、高爐煤氣洗滌水、燒結(jié)選礦和軋鋼廢水等。焦化水用多種方法脫酚,并用于熄焦。高爐煤氣洗滌水等,實現(xiàn)閉45路循環(huán),不但減少了污染,且節(jié)約了大量工業(yè)用水。